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牛仔行業到底有多牛逼?

鄧建軍是江蘇常州壹家牛仔生產企業的技術總監。從壹名中專畢業的普通工人到高級工程師,再到被稱為“知識型產業工人”的領導者,鄧建軍走過了壹條光榮而不平凡的道路。如今,不到48歲的鄧建軍已經連續三年當選黨代表。

鄧建軍工作照

1988,21年8月,鄧建軍從江蘇省常州輕工業學校電氣自動化專業畢業,進入常州壹家生產企業做電氣技工。

進廠後不久的壹個晚上,負責鄧建軍的壹臺機器壞了,修不了了。最後,他不得不向大師求助。師傅來了之後,三兩下問題就解決了——只是機械故障。

從那以後,鄧建軍更加註重提高自己的技能。他的工作臺上放著厚厚的壹疊筆記本,上面記錄著多年技術創新的資料和經驗。這些筆記本被工友們稱為“活字典”。憑借這種實力,鄧建軍終於獲得了電氣工程碩士學位。

1992,公司接手壹家紡織企業。這家企業有50臺進口劍桿織機,可以維修並重復使用。但是由於機器長期不使用,電路板的原理圖早就不見了。老修理工預測電器維修要半年。

為了讓機器盡快運轉起來,鄧建軍每天蹲在織布機旁長達十四、十五個小時。光是壹塊電路板就有2000多個點要測試。壹個月後,50臺織布機又開始運轉了!

如何穩定地控制牛仔布的預縮率,曾經是壹個“世界級”的技術難題。然而,這個問題現在已經被鄧建軍和他的團隊攻克了,而且只用了四個多月的時間。他們把牛仔布的預縮率控制在2.5%以內,優於國際標準的3%。自主研發的“染色機在線控制檢測系統”已成功應用於所有染色生產線,提高了設備的自動化控制水平,降低了工人的勞動強度,解決了生產中的技術難題,填補了該領域的世界空白。

2002年,鄧建軍做得更好——模仿進口設備,設計制造了中國人自己的經分束器。當時公司剛接到壹批生產竹節牛仔布的大訂單,但由於產能有限,竹節牛仔布生產告急。

當時國內沒有成熟的技術,廠家大多買進口設備。鄧建軍和科研團隊的工人們不得不自己摸索,奮戰三個月,終於完成了設備設計的修改版。然後,鄧建軍和他的工友們投入到安裝和調試中。連續七天,他們每天工作超過12小時,經常錯過食堂的飯。餓了就去工廠附近的大排檔買個包子吃個面或者餛飩,最終完成了四臺機器的安裝調試。這四臺機器的制造成本僅為進口設備的八分之壹,不僅為公司節省了開支,還保證了交貨的及時性。

鄧建軍的老照片

該公司每年要加工近6000萬米的牛仔布紗線。按照處理壹噸汙水三元五角計算,僅這壹項工藝每年就要耗費企業壹百多萬元。為了減少開支,鄧建軍試圖繪制設備改造的圖紙,以防止汙水排放,新設備預計將很快出現在紡織廠。

30年來,鄧建軍和他的團隊* * *參與了429個技術改造項目,完成了136個技術改造項目,幾乎覆蓋了企業所有的重要設備,全面保證了企業產品質量的穩定和提高。

目前,在《中國制造2025》的指引下,鄧建軍正在主持智慧企業和智慧工廠的建設,圍繞牛仔產品的生產流程引入高端智能設備,構建生產過程的智能管控系統,為企業發展貢獻新的力量。

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