1項目概況
深圳LNG項目碼頭工程部分樁基采用嵌巖大管樁的方式,對應的大管樁直徑為1.2m,壁厚為145mm,樁長為17.5m,其中1.8m下部設置壁厚為18mm的鋼樁靴,樁端設置200mm厚的加強箍下部嵌巖長度4.0m,有效直徑800mm。
樁位下部基巖覆蓋層厚度為11.0m,對應土層為2.5m的粉砂層,基巖上部為1.5m的殘積土層,為軟弱土層、砂夾粉土、粉土層,總厚度為3.8m,該部分碼頭相應位置結構見附圖1,碼頭引橋結構剖面圖見附圖。
從現場地質條件來看,相應位置的軟土層較厚。細砂層雖然有壹定的承載力,但位於表層,處於松散狀態,而相應的殘積土層也處於軟塑狀態。要求樁尖進入風化花崗巖層,給樁身的穩定性和受力帶來很大的穩定性。因此,設計中采取了相應的嵌巖措施,大管樁施工時要求樁尖穿過大部分殘土層。對此,設計提出了相應的沈樁施工,並將樁尖標高控制作為停錘標準。
2樁基施工及相應問題的發現
本工程基礎采用後張預應力大管樁。大管樁制作完成後,在工廠內下放並運輸至現場。沈樁由76.0米高的打樁船進行。考慮到整個地區的地質條件,配備了相應的柴油打樁錘D125。
整個沈降過程中,前期降樁穩樁過程比較順利。大管樁在自重作用下停止下沈後,開始使用樁錘沈樁,前期貫入度比較大,與地質資料提供的情況基本壹致。當樁尖標高達到-9.5m時,貫入度顯著增加。因為需要高度控制,所以錘沒有停止。達到設計標高後,總擊數為1354擊。
根據相應的施工情況,認為當時可能出現了問題。對此,我們通過小應變對樁身進行了檢測,沒有發現樁身有損傷,但是鋼樁靴的情況還不清楚。
大管樁施工完成後,我們搭建相應的施工平臺,進行相應的大管樁嵌巖施工。由於是嵌巖直樁,采用了相應的沖擊成孔技術。為了提高效率,施工前先用高壓水清除大管樁樁芯底部的泥土,再用沖擊鉆機成孔施工。
施工初期,為了保證孔底有壹個堅實的平臺,前期往孔內投入了壹些片狀、低標號的水泥。由於前期小沖程施工,隨著片石的壓實,發現大管樁振動逐漸增大,相應的鉆孔進尺很小甚至沒有。泥漿循環產生的沈澱物早期呈片狀,後期越來越少。所以立即停止施工,查找原因。
3原因分析
針對現場實際情況,首先確認沖孔施工時發現大管樁強烈振動是異常現象。在此基礎上,我們進行了認真的分析。只有找出真正的原因,才能采取相應的措施,保證後續施工的順利進行。
3.1沖擊錘不垂直,造成與大管樁內壁接觸。
在過去的嵌巖灌註樁施工中,我們也遇到過類似的問題。經過分析,主要有兩種情況。壹個是大管樁的垂直度有問題。如果管樁傾斜,沖擊錘就有可能打到管樁內壁。對大管樁的垂直度進行了檢測,檢測結果顯示大管樁的垂直度為2.5‰。根據預留間隙,大管樁斜切不會影響沖擊成孔施工。其次,大管樁的樁芯有障礙物。為此,在樁芯部分下6倍樁徑的鋼筋籠孔徑是正常的,樁芯從上到下是透明的。看來大管樁的振動不是這個原因造成的。
3.2基巖的振動引起管樁的振動。
當下部基巖比較完整,相應強度比較高時,沖擊成孔會引起大管樁的振動。這種情況比較復雜。為了驗證這種情況,我們在大管樁周圍設置了相應的鋼管。如果基巖振動,必然會引起附近的鋼管振動。
在相應的監測中,發現相應的大管樁與觀測到的鋼管之間的振動頻率不壹致,大管樁比較大,而鋼管比較小,有些可以忽略。對此,可以得出結論,沖擊成孔引起的振動不會引起大管樁的劇烈振動。
3.3大管樁鋼靴的鋼板向內卷曲。
根據沈樁記錄,我們發現大管樁的樁尖進入失效土層並接近樁尖標高後,貫入度很小,甚至沒有。在設計標高處,貫入量較小,但在10擊後貫入量為2-5mm。關於這壹點,前期沈樁的貫入量很小的時候,我們是不是把下面的鋼樁靴打碎了,向內卷曲,讓沖擊錘實實在在的砸到了這部分樁靴的鋼板上,引起了管樁的振動?
對此,首先對沈樁過程中鋼樁靴的受力進行了分析,我們參考了相關的樁錘數據。在打開最大檔位的情況下,樁錘作用於樁頂的最大爆炸力為3600kN。鋼樁靴部分采用Q345B鋼板焊接而成,下部基巖強度較高。由於上部的錘擊振動,土層對樁身的摩擦阻力急劇下降。在這種情況下,所有的應力都集中在鋼管樁靴的位置,鋼樁靴相應位置的焊縫和材料的薄弱部位造成破壞。
驗證和確定可能出現的問題非常重要。為此我們在沈樁初期用高壓水沖擊樁芯下部的土,用潛水泵置換樁芯內的水。當相應循環水中的泥漿含量較少時,我們使用先進的水下探頭對樁尖進行水下勘探,以獲得相應的第壹手資料。
從探頭傳到電腦上的圖片可以看到,對應樁尖的鋼樁靴已經被嚴重撕裂,卷曲成樁芯,原有鋼樁靴的高度低了600 ~ 800 mm。這樣,在相應的嵌巖部分施工中,就合理地解釋了沖擊錘沖擊引起大管樁振動的原因。
4鋼樁靴卷曲部分的處理
按照慣例,由於位於水下較深的位置,合金的鉆頭壹般由施工單位打磨去除卷曲部分,以保證下部嵌巖施工。不過這種方法比較簡單,但是要花很多時間。特別是采用沖擊鉆孔,需要專門的大功率鉆機,耗時更長。因為前期調查耽誤了壹段時間,我們想找另壹個快捷的方法。
對此,我們先從大管樁的芯部入手,發現大管樁的芯部直徑達到940mm,可以容納壹個人工作。為此,設想采用人工切割的方法,不僅縮短了施工時間,而且由於更直觀,也容易保證相應的質量。
雖然樁芯切入的原理比較簡單,但在具體實施時還是有壹定的難度,主要體現在施工操作的安全性上。對於這壹點,我們壹開始就做了很多準備工作,首先要處理的就是滲水的問題。根據相關地質資料,殘積土主要由粘土組成,具有壹定的止水作用。排幹樁芯積水後,發現滲水不是很嚴重,無需采取外面灌漿等其他措施。
因為割下孔時對應的空間比較窄,所以下孔用繩梯吊著,照明是36伏的低壓燈。同時,每臺對應的空壓機向空氣供氣,保證施工安全。施工前也進行了必要的模擬試驗,如相應切割的除煙,但作業姿勢離孔遠,低。由於施工準備充分,氣割器在下孔後成功地將樁芯內受損的鋼樁靴取出,為後續施工創造了有利條件。
5摘要
通過本工程對大管樁鋼靴卷曲問題的處理,獲得了許多有益的經驗,可供相關工程參考。對於前期有嵌巖要求的大管樁,必須控制樁的入土量,輔以相應樁尖的標高控制,使鋼樁靴不被損壞。問題出現後,壹定要冷靜分析,相應的結論壹定要經過嚴格的論證和驗證。在采取措施時,壹定要註意立地條件,因地制宜,不要盲目追求偉大。有時候最簡單的方法往往是最可靠的。施工前要做好充分的準備,最好模擬現場情況,確保萬無壹失。
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