1 曲軸斷裂的原因
曲軸斷裂的原因歸納起來壹般情況有如下幾點:
超載行駛,發動機經常處於高速或超速運轉狀態;高速行駛 中,經常急剎車;道路狀況較差,駕駛員操作不當;曲軸材質不均, 抗疲勞強度差;曲軸本身有暗傷;潤滑油質差,有抱瓦現象;主軸承松動;主軸承座孔變形
2 分析與檢測
2.1 詢問
根據上述曲軸斷裂的原因,我們與司機和副手交談,仔細了 解該車的使用情況,駕駛員反映該車發動機修復後,發動機有力 而且聲音小,不冒黑煙,耗油量正常。近期都是在城市道路上運 行,車速不快,沒有出現過急剎車現象,該司機是我公司開20年 車的老司機,駕駛經驗豐富。並且據我公司近期經營情況可以證 明以上交談內容屬實。因此可以排除“超載行駛、急剎車、路況 差”等原因。
2.2 檢測
除上述“曲軸材質不均,抗疲勞強度差”暫時無法檢測外, 發動機解剖後從曲軸斷裂的接面觀察,未見舊傷痕;連桿軸承與連 桿瓦結合面磨損正常,未見抱瓦現象;拆除主軸承瓦,裝上主軸承瓦蓋,螺栓按規定力上緊,用百分表測量孔徑,其偏差不到0. 01mm,但第三、四道座孔上有壹點刮傷痕跡;再拆除主軸承瓦蓋, 按油道孔為基準,用鋼板尺測量七道孔偏差,發現三、四道孔與 其它孔比相差0.5mm。由此可見,曲軸斷裂的原因是孔座刮傷和孔 座變形所致。
3 修復與處理
該車已行駛將近40萬公裏,考慮到已接近報廢期,如果更換 壹個新缸體,從經濟角度考慮不合算。但從該車的整體性能角度 考慮,該車還有利用價值。因此我們采用了機加工法:購買壹條新 曲軸,缸體主軸承座孔鏜大2mm,按照加大2mm的曲軸孔座,重新配制壹副加厚2mm的主 軸瓦,其內徑按曲軸標準件加工。發動機修復後已經行駛了4 萬多公裏,從發動機的聲音、煙色、動力、耗油量等方面評價,該車性能正常。