當前位置:吉日网官网 - 傳統節日 - 如何電解黃金

如何電解黃金

傳統金電解由於黃金積壓量大,單位產量低,該工藝下黃金的流動性不夠,給企業周轉帶來不便。我公司根據黃金電解的本質,改變電解方案,優化電能質量,實現了黃金的低積壓高效電解。電解積壓量可減少到每100公斤3-5公斤左右,使用16 3000 ml燒杯作為電解槽。每天(24小時)可電解240公斤黃金。經過壹次電解和二次電解,金的純度接近99.999%,回收率與普通電解壹樣高。這個博客壹定是長期跟蹤實際工作寫出來的。現大致解釋如下(因制作單位不允許拍照,僅用文字描述):

第壹,同壹電解槽中金的純度與原生粗金含量的關系。在實踐中,通過壹次電解可從約90%的粗金獲得99.9%的金,通過壹次電解可從約99%的粗金獲得99.98%的金,通過壹次電解可從約99.9%的金獲得99.994%的金,以及通過壹次電解可獲得99.95-99.99%的金。

其次,在相同的含金量下,同壹電解槽中電極間距越大,金的純度越高,DC電壓和疊加脈沖的幅值越高,金的產量越低;

第三,在相同的金純度下,在碘金酸介質中電解得到的金純度比氯金酸介質高壹個數量級;

第四,在相同條件下,脈沖疊加電解比純DC電解效率高;

在實際生產中,我們設計了壹個數字脈沖電源,工作脈沖頻率約為38KHz,電源內阻約為0.068ω,從而實現了壹個功率效率高、負載能力強的電解電源,其重量是同容量常規電解電源的五分之壹,關鍵元器件全部采用西門子進口。電源具有自動保護功能。

電解液的制備是將500克99.995%的金溶解在用作電解池的燒杯中的王水中,用約30%的鹽酸稀釋至2300毫升,並在電解過程中連續加入鹽酸。

電解槽采用3000ml厚的燒杯,放在特制的通風廚房裏,以“兩個負極壹個正極”的方式工作。電解槽引線采用直徑5mm(建議7mm)的純銀,陰極掛鉤采用直徑4mm含99.995%金的掛鉤,陽極采用4mm粗金的掛鉤,陰極板采用0.3mm厚,120mm寬,65438+。掛鉤焊接在板上,在陰極模上成型,掛在杯壁上。整個陰極重約120g,陽極金厚15mm,寬120mm,長150mm,耳半圓直徑15mm,采用高密度石墨模具鑄造。重量約4.65 kg,被電解的粗金含量約99.3%,陽極鉤34克。將陽極掛在陽極掛桿(應時玻璃棒)上,接通電源,電流穩定在265A,第三次電解時刷陽極壹次,將氯化銀刷沈至杯底,繼續電解至終點,持續約6小時,殘極重約80克,每杯65438。為了減少積壓,第二輪電解要按計算比例留幾個電解槽,本班次使用的電解液要回收,與剩余電極壹起澆鑄進行電解,使每百公斤電解金的擠壓量小於3公斤。產生的電金在電解池中用鹽酸洗滌,然後用水洗滌以形成無酸錠,然後在相同條件下進行二次電解。將得到的電金煮沸,用2: 1硝酸洗滌20分鐘,用2: 1氨水洗滌20分鐘,用水洗滌錠,可得到99.995%以上的金。

從澆鑄陽極板到澆鑄成品金錠,金的電解損耗壹次為0.03%-0.05%。我們調查了造成這種損失的主要原因:大部分是鑄板或鑄錠的熔煉損失,其次是電解過程中的揮發損失(使用自冷凝密閉通風廚房可使其降至最低)、泄漏的操作損失、粗金含量的檢測誤差。

黃金精煉工業化生產:隨著市場的不斷開放,高純度黃金的需求急劇增加,促進了黃金精煉的發展。壹些煉友抓住機會將自己的小廠升級為大型煉廠,但是市場上的生金的復雜程度(從礦山、珠寶、工業原料到工業廢料、電子垃圾煉料,含量從75-99.95%不等,雜質金屬從常規有色金屬到含有各種稀土金屬的生金。)壹次性水法或電解法很難產出99.995%的金。做批量煉金的朋友都知道,有些粗金在小批量(5公斤以下)的時候可以用水法生產出99.99%以上的含量,但是在大批量的時候不能用同樣的方法生產。有時某壹批或幾批產出99.99%以上的金,但同類物料用同樣的方法很難在後面幾批中獲得99.99%以上的金,等等。,這些都反映了水法的不穩定性,在工業生產中很難統壹!雖然有萃取精煉,但由於萃取劑容量有限,水量巨大,難以實現大規模工業化生產(我們的做法是鉑族金屬精煉中萃取金是提取雜質金最合適的方法,不適合大規模精煉生產金)。在此,我們推薦將所有含金75%以上的黃金,用壹次水法和兩次電解法提煉成含金99.995%以上的黃金。即通過水法將75%以上的粗金提煉至99.95%左右,再通過鑄板電解可獲得99.995%左右的金。但此時黃金中個別雜質可能達不到國家壹號金的要求,可以進行二次電解,得到的金接近99.999%。此時主要雜質含量低於國壹金,總損失約0.098%(損耗約0.098%)省工高效。

  • 上一篇:幼兒園跳房子遊戲活動教案
  • 下一篇:為什麽《水滸傳》內容中女性總是充當反面教材?
  • copyright 2024吉日网官网